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2021
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变频调速技术在高炉主卷扬机上的广泛应用
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2021-05-10 16:18:30来源: 中国机器视觉网

对于交流异步电机的转速调节,通常有变极调速、变频调速、改变转差率调速。在变频设备制造尚未成熟与推广前.三相绕线式异步机的启动、调速大多采用转子回路外接电阻.通过改变转差率来调速。所在厂的新钢1#、2#、3#、4#高i炉上料主卷扬机,就是采用转子串电阻调速。这种调速方式有以下缺点:首先。启动电流大。对于上料卷扬YZR355RL1—10110kV电机.电流为550A。因启动电流大,造成电气设备加速老化。故障增多,维修费用增加。

启动电流冲击还造成减速机高速挡齿轮磨损加速.机械接手并帽松动,电机轴丝口磨毛,料车刹不住车,造成料车翻车事故。高炉常被迫休风检修。其次.调速比低,调速范围窄。其三。制动电阻消耗大量电能,转子电流通过调速电阻消耗电能高达12万kWh/年。高炉上料主卷扬实际上要求调速范围要宽.当料车快到炉顶时,要求料车慢行,进入副轨时电机运行在再生发电制动.使料车顺利倾料。由于料车在接近副轨时,处于高速运行状态,在运行至副轨时,由于惯性极易造成掉道、挂车。

随着变频器技术成熟.通过调速方案的比较.我厂四座300m3高炉采用富士公司FRENIC5000G9S160kW型变频器作主卷扬电机的调速控制单元。经过近8年应用.总结变频器应用于上料卷扬上具有以下优点:启动冲击少、调速范围宽、停车准确、省电、完全能满足工艺要求。8年的使用.从未出现变频器本身故障。

更有突出的表现:3#、4#高炉为了提高上料速度,高炉主卷扬电机最高位运行频率已达58Hz。由于电机提速而满足了生铁高炉高产量的要求。

一、系统构成基本电路框图。

绕线式异步电动机转子回路在碳刷架处将转子三相短接。N、P接制动单元。1Z、1F来自PLC输出点。控制电动机正反转。23CA、24CA正反转打车。X1、X2、X3处接多步减速控制。由PLC和主令开关共同控制。制动单元作用为吸收电动机减速反馈电压,以防变频器过压。多步速度排列组合见附表。

二、参数设定参数设定对变频器稳定运行至关重要。有些参数要根据工艺要求反复调整,达到运行稳定,保护可靠。

G9S变频器通过入机对话面板键盘设定参数。操作方法设定由FWD或REV端子命令信号操作。最高频率设定58Hz(已提速160%)。基本频率设定工频50Hz。加速时间设定7s。减速时间由X1、X2、X3组成多步减速,由58Hz减到30Hz维持3s.再减速到15Hz。由15Hz低速运行到炉顶受料斗边副轨。频率限制上限58Hz.下限0Hz。电机极数设定10极,额定电压380V。

三、调速过程分析

步电动机的转速n=60f1(1-s)/P.式中P为电机极对数。n正比于供电频率f1.若平滑地改变f1.则可平滑地调节n。为保证电机在频率变化时有过载能力.选定用恒转矩调速。对于恒转矩调速。要求:定子电压/定子频率=常数。其机械特性曲线如图2所示。变频器控制的电动机所拖动的料车的负载曲线如图3。通过调整变频器加减速时间,以满足电动机拖动负载要求。

对电动机按梯形图进行控制。开始时料车在5秒钟之内加速达到最高频率58Hz。以58Hz稳定运行34秒.已接近炉顶,需要下降转速。我们设定58Hz在2秒内减到30Hz.后维持运行3秒.再减速至15Hz.又维持运行7秒到副轨.受主令控制到位停车。

四、存在问题及解决办法

变频器安装使用初期遇到了以下几个问题:首先是料车一启动.抱闸也同时打开.由于电动机启动力矩小于负载所需转矩.造成料车下滑.另一部料车往上冲,掉道挂车。这种异常现象与料车拉的负荷种类有关,不是经常出现。但在拉废铁时易出现。采取反转矩调大加以解决。其次,在减速时出现过压保护。原因为减速阶段反馈电能使系统过压.采取提高制动电压吸收值办法解决。三是液压抱闸打开和变频器开通受PLC两对点分别控制,出现变频器未开通。而抱闸已打开现象。后采取PLC控制变频器,变频器控制液压抱闸的方式,解决了这个问题。

新钢1#、2#、3#、4#高炉主卷扬机由电阻调速改为变频调速,能完全满足炼铁生产工艺要求。运行稳定.维修量少,节能降耗.取得了显著的经济效益。经测算仅减少掉道翻车产生效益年达260万元.一年节约维修费10万元.一年节约电费9万元.直接经济效益279万元。这样一年即可收回全部投资.且有盈余。

 

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